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轉(zhuǎn)思路深挖潛降本有方

來源:大理滄龍物流有限公司   發(fā)布人:admin   發(fā)布時(shí)間:2014年9月30日   點(diǎn)擊:2161次
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        產(chǎn)線對(duì)標(biāo)以來,河北鋼鐵集團(tuán)承德鋼鐵集團(tuán)有限公司煉鐵系統(tǒng)以降本為核心,眼睛向內(nèi),深挖潛力,轉(zhuǎn)變思路,與行業(yè)標(biāo)桿精細(xì)對(duì)標(biāo),細(xì)找差距,在實(shí)現(xiàn)長周期穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)上,釩鈦礦大高爐利用系數(shù)達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平,燃料比、鐵元素消耗等各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)創(chuàng)歷史最好水平,降本工作取得可喜成績。截至目前,噸鐵成本同比降低了121.57元。
        主動(dòng)吃"經(jīng)濟(jì)料"
       "毋庸置疑,鐵成本是總成本的‘龍頭,降本任務(wù)的完成直接決定著能否打贏轉(zhuǎn)型升級(jí)攻堅(jiān)戰(zhàn)。降本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是通過指標(biāo)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)的,生存現(xiàn)實(shí)根本容不得我們慢慢騰騰,必須只爭朝夕,有膽識(shí)敢突破,在成績的基礎(chǔ)上,我們有信心做得更好!"8月份,承鋼生產(chǎn)經(jīng)營分析例會(huì)上煉鐵廠廠長陳樹軍表態(tài)發(fā)言。
  產(chǎn)線對(duì)標(biāo)以來,承鋼公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)三次赴標(biāo)桿單位考察學(xué)習(xí),煉鐵廠組建各系統(tǒng)骨干人員參加的學(xué)習(xí)考察組到同為釩鈦磁鐵礦冶煉的攀鋼進(jìn)行對(duì)標(biāo)。對(duì)標(biāo)是思想對(duì)標(biāo)、觀念對(duì)標(biāo),大家看數(shù)據(jù)、問做法、找原因。鐵水產(chǎn)量、利用系數(shù)、入爐礦品位、煤比、燃料消耗、輔助材料、制造費(fèi)用......從技術(shù)指標(biāo)到經(jīng)濟(jì)指標(biāo),一項(xiàng)一項(xiàng)比,一項(xiàng)一項(xiàng)對(duì)。對(duì)標(biāo)后系統(tǒng)分析,大家達(dá)成共識(shí):把吃經(jīng)濟(jì)料作為降本的首要突破口。
  該廠在生產(chǎn)過程中,密切跟蹤經(jīng)濟(jì)料配吃后高爐各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)實(shí)時(shí)走向,通過強(qiáng)化技術(shù)分析、調(diào)整操作制度等措施,實(shí)現(xiàn)了高爐入爐焦炭結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。截至目前,低價(jià)塊礦配比和二級(jí)焦配比分別較年初提高了39個(gè)百分點(diǎn)和10個(gè)百分點(diǎn)。該廠還將優(yōu)化物料結(jié)構(gòu)作為打勝轉(zhuǎn)型升級(jí)攻堅(jiān)戰(zhàn)的"主戰(zhàn)場(chǎng)",專門成立了優(yōu)化物料結(jié)構(gòu)攻關(guān)隊(duì),確定了方向。積極探索低品位礦下的煉鐵工藝,從調(diào)整入爐原材料結(jié)構(gòu)入手,多角度做好挖潛降耗工作。攻關(guān)隊(duì)針對(duì)原料成本約占生鐵成本60%的比例,在優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)工作中采取了有效措施,經(jīng)過對(duì)十多個(gè)方案測(cè)算比較,對(duì)爐料結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,并潛心研究建立爐料結(jié)構(gòu)模型,用于指導(dǎo)煉鐵爐料結(jié)構(gòu)的調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)了低成本的控制要求。該廠技術(shù)科科長張曉東算了一筆賬,進(jìn)口礦配比控制降低,釩鈦礦比例再同比提升10個(gè)百分點(diǎn),每月就可降低生產(chǎn)成本350萬元以上;燒結(jié)工序多種低價(jià)料代替高價(jià)料,采用石灰石代替部分生石灰,將生石灰配比降低0.5%,每月可降低成本200萬元。
科學(xué)煉"效益鐵"
"釩鈦礦冶煉確實(shí)有許多特殊性,但這絕不是鐵前降本難的客觀理由,因?yàn)橥瑸殁C鈦礦冶煉的攀鋼做出了表率,作為釩鈦磁鐵礦發(fā)源地的我們,沒有理由做不到!"8月18日,該廠內(nèi)部上旬分析例會(huì)上副廠長畢忠新說。
  用釩鈦礦冶煉"效益鐵",目的就是提高本地資源利用率。5月份開始,該廠在5號(hào)燒結(jié)機(jī)與高爐二車間開展了以"全釩粉燒結(jié)+全釩礦冶煉"為目標(biāo)的工業(yè)試驗(yàn),確立了"高爐(燒結(jié))生產(chǎn)工藝優(yōu)化--開發(fā)新資源利用--促進(jìn)鐵水成本降低"的技術(shù)路線。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至目前,通過爐料中增加塊礦配比降本4.32元;使用性價(jià)比較好的塊礦替代現(xiàn)有塊礦降本13元;金屬料消耗降低1.2千克。最終達(dá)到了充分利用釩鈦礦資源,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。
  在吃經(jīng)濟(jì)料的大背景下,該廠突破傳統(tǒng)操控思路,大膽創(chuàng)新,探索出了"大礦批、重負(fù)荷、循環(huán)加焦"為核心的新操作法,通過技術(shù)操作及外圍保障穩(wěn)定爐況,提高高爐適應(yīng)能力,順利實(shí)現(xiàn)了冶煉"效益鐵"的目標(biāo)。
全員聚"發(fā)展力"
  隨著高爐吃經(jīng)濟(jì)料的常態(tài)化,在確保穩(wěn)定生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,該廠凝聚全員智慧,積極開拓思路,轉(zhuǎn)變理念,深度挖掘降本潛力,腳踏實(shí)地過緊日子,打造降本合力,提高整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行水平。
  產(chǎn)線對(duì)標(biāo)開展以來,該廠在各車間成立了創(chuàng)新團(tuán)隊(duì),技術(shù)和操作人員相互結(jié)對(duì),充分發(fā)揮技術(shù)骨干帶動(dòng)作用,以點(diǎn)帶面,開展行之有效的創(chuàng)新活動(dòng),激發(fā)員工創(chuàng)新潛能,每個(gè)高爐車間還在每個(gè)班成立了創(chuàng)新小組,充分發(fā)揮制度和激勵(lì)作用,形成人人想降本,人人為降本,人人主動(dòng)降本的良好氛圍。通過技術(shù)革新,試用鋼釬開鐵口。鋼釬每噸4660元,有37根,平均一根125元。一根6米長的鋼釬能截成兩根來用,一根平均62元,鋼釬焊接后還能繼續(xù)使用。這樣一來,僅一項(xiàng)每月就節(jié)約備件費(fèi)用6萬余元;利用廢舊材料改造的陶瓷棒條篩,使用周期延長了6個(gè)月,而且篩分效果很好,既降低了成本,又減輕了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
  噴煤車間技術(shù)小組為了解決雨季原煤水分大,磨煤機(jī)出力下降的問題,進(jìn)行大膽嘗試,將磨煤機(jī)入口溫度上限提高,對(duì)煙氣進(jìn)風(fēng)管道進(jìn)行改造,使煙氣的送風(fēng)裝置由原來的扇形分布改為圓周分布,從而實(shí)現(xiàn)了原煤烘干均勻高效,使磨煤機(jī)制粉能力明顯提高,噸煤電耗降低2.3度。截至目前,該廠累計(jì)征集合理化建議400余條,攻克難題36項(xiàng),不但為生產(chǎn)順行創(chuàng)造了條件,還創(chuàng)效500萬元。